NEC锂电池产品分类
NEC锂电池发电机定子线圈温度异常的探究
[摘要],有一台330MW的发电机,在其运行的时候,发现#10槽内部的定子线圈,相较于其余各个槽里面的线圈,温度是偏高的,随后,对故障诊断以及处理的过程,进行了详细的介绍。
[关键词] 定子线圈 故障诊断 处理
1、概述:
一台被称作QFSN - 330 - 2的发电机,于运行之际,出现#10槽线棒跟别的线棒相比,温度差达到12度的情况,此情形超出了规程中所规定的降负荷要求,经过细致研究,决定不开启发电机端盖,仅仅吊出位于发电机西侧的两只氢冷器来开展施工,依据这般施工,修理后的效果不错。鉴于方案挑选恰当,使得发电机检修工期提前了三天,并且节省了数万元的检修材料 。
故障情况及诊断分析
在机组运行的过程当中,察觉到#1发电机的#10槽线圈温度,相较于其他槽线圈的温度而言,显得偏高,于是针对#10槽线圈相邻的槽以及同种水路线圈,展开了为期1个月的连续跟踪,节选出来的部分温度数据如下:
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1月份 |
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线圈温度℃ |
出水温度℃ |
负荷 |
日期 |
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槽号 |
9 |
10 |
11 |
1 |
19 |
28 |
37 |
46 |
9 |
10 |
11 |
1 |
19 |
28 |
37 |
46 |
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温度值℃ |
54 |
63 |
55 |
54 |
55 |
55 |
55 |
56 |
53 |
61 |
53 |
53 |
54 |
54 |
55 |
55 |
300MW |
13日 |
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温度值℃ |
56 |
64 |
55 |
56 |
56 |
57 |
56 |
56 |
54 |
62 |
53 |
55 |
55 |
56 |
55 |
55 |
300MW |
16日 |
将1个月以内的线圈层间温度以及出水温度数据予以对比,再联结测温元件的检查结果能够看出,在修前#1发电机处于带满负荷状态时,#10线圈层间温度最高达到了68度,和相邻线圈以及同种水路线圈的温度差最大为12度,(规程当中规定温差达到8的时候会报警,温度差达到10度的时候会限制负荷,温差达到14度的时候会强制介列)修前已经对测温元件开展了检查、对比,确定测温元件是完好的,结合#10槽出水温度跟#10线圈温度相一致的变高趋势。凭借之初的判断,测温元件在工作方面呈现出正常的状态,而线圈温度处于较高的情形,这是由水回路方面的缘由所导致的。经过深入研究得出这样的结论,#1发电机的#10槽线棒的水路出现了较为严重的堵塞状况。要是任由这种状况持续发展下去,一旦线棒的空心水管堵塞程度达到一定级别,就会致使线棒的温度急剧攀升,运行人员将难以实施有效控制,进而极有可能引发发电机线圈被烧毁的恶劣性事故。
3、检修处理经过
3月23日下午,盘车停止,之后电气人员开始开展工作、先着手拆除电机出线伸缩节,接着拆除发电机西侧两氢冷器的水室、管道以及本体,随后拆除部分发电机内部隔板,所有这些工作总共耗费时间约8小时,一直工作到晚上23点。与此同时,下午15点时协调运行人员以及机务人员化验水质,之后把发电机内冷水加压至0.4Mpa进行正反冲洗水回路操作,并且每四小时清洗一次发电机滤网,总共清洗四次。
3月24日上午,发电机进行的正反冲洗完毕,之后化验水质,待水质合格后开展发电机修前绝缘试验,上午11时该发电机绝缘试验结束了,接着电气检修人员继续去拆除发电机内绝缘隔板,还测量风扇间隙 。
于3月26日8时,水压试验告终,水压降低了0.01Mpa,随后进入发电机本体,反复寻觅漏水之处,发觉1A1进水管接头存在渗漏点,处理完毕后,于13:30点至21:30点再次进行打压,持续打水压8小时,待水压合格后,着手组装发电机内部隔板。接着联系运行人员,对反冲洗水回路进行操作,反冲洗结束后,检查并冲洗滤网。之后组装发电机隔板以及氢冷器,一直持续到27日凌晨一点。
3月27日上午,对发电机进行修后绝缘试验,其数据呈现为1000MΩ ,在该数据合格之后,连接伸缩节,而后持续开展发电机剩余的组装工作 。
3月28日气密试验结束,发电机组启动。
数据分析
经由修前流量数据进行分析,显示出#10槽线棒水回路堵塞状况较为严重,修前针对同一水回路来比较,流量相差达到了88%,修后针对同一水回路予以比较,流量相差为5.7%,(其标准是同一水回路水流量相差不得超过10%,)从数据方面来看,此次处理是成功的。观察水压试验相关来看,进行打压作业时看到 1A1 水管接头出现渗漏情况,在对其处理之后历经 8 小时都没有出现泄压现象,这表明处理操作算得上是成功的,#1 发电机投入运行以后,在 4 月 3 日以及 4 月 4 日这两个时间,两次针对定冷水箱氢含量开展查验,结果氢含量都是达标的,此次针对 1A1 水管接头所做的处理,将之前#1 机定冷水箱氢含量长期超出标准的问题给解决掉了。依据修前修后绝缘试验的情况来看,此次处理工作对于发电机绝缘不存在影响。
修后数据对比:
修后数据对比
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4月份 |
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线圈温度℃ |
出水温度℃ |
负荷 |
日期 |
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槽号 |
9 |
10 |
11 |
1 |
19 |
28 |
37 |
46 |
9 |
10 |
11 |
1 |
19 |
28 |
37 |
46 |
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温度值℃ |
56 |
58 |
56 |
58 |
58 |
57 |
57 |
59 |
55 |
57 |
56 |
57 |
57 |
57 |
56 |
57 |
310 MW |
3日 |
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温度值℃ |
56 |
59 |
57 |
58 |
58 |
59 |
58 |
59 |
56 |
59 |
56 |
58 |
57 |
58 |
57 |
58 |
305 MW |
4日 |
从修前与修后数据进行对比能够看出,在#1发电机带满负荷的情形下,修前时,#10线圈层间温度最高达到了68度,和相邻以及同种水路线圈的温度差里,最大为12度,最小是7度。修后呢,#10线圈层间温度最高是59度,与相邻及同种水路线圈的温度差最大为3度。由以上这些数据能够看出,#10线圈层间温度下降了2至9度,跟相邻及同种水路线圈相比较,温度差下降了4至9度,从运行的效果层面来看,此次处理是成功的。
6.1、结束语
在此次检修里头,借助对测温元件展开鉴定,对出水温度以及周边槽线圈温升予以比较,从而正确诊断出发电机水回路故障。检修期间,经由现场认真分析,改变了常规施工方案,于现场施工时节省了大量人力以及检修材料。技术支撑部电气专业连续五天日夜跟踪于工作现场,确保了工期以及施工质量。本次检修总共消除了发电机#10线圈温度高以及定冷水含氢量超标这两项重大缺陷,因为检修方案选择恰当,使得检修工期比预计提前了约三天,从检修效果来看达到了预期目标。

